隨著科技的進步,大量不同種類的廢電池進入環境,帶來_香港環保處理廢電池_了各種各樣的問題。
當今科學技術發展,電池已成為人類社會不可缺少的能源,隨著家用電器1:鋅錳電池 和電子、廣播、電視音響、通訊、靄彭像設備和器材我國堪稱世界電池生產大國,擁有千電池廠家200 的日益瞥及,電池的需求量日益炸}長,如1哄7年,余家,干電池以其價廉、易得而使其在產量和用戶上仍全世界電池的銷售僅5億美元,80年代初增長到100億美居首位,從使用對象來看,我國廣大的農村地區手電照元、而現在則近達3叨億美元而且增長訝渡不硫電池明將消耗大量的干電他,還有我國每年生產2岡Q多萬只以其獨立、便士攜帶準臺社會各方面者啼來了很大的便禾呱石英鐘、近200萬只照相機…
鋅錳電池一次性電池,它可分為酸性電池和堿性電池兩大類。不論是酸性電池還是堿性電池,其主要成分均為鋅和錳。用廢電池中鋅、錳生產相應無機鹽與目前鋅錳鹽所常用的鋅焙砂煙道灰電塵低度氧化鋅及錳礦相比,其雜質成分相對簡單的多,各雜質含量也相對低得多。加之通過簡單的機械處理和分離,可使電池中的各種組分得到最大限度的分離,這不僅使處理工藝大為簡化,同時使處理成本大大下降。且設備處理能力提高,經濟效益極為顯著。為此可通過剝離,預處理,使鋅、錳、鐵片、炭棒及其它物質相互分離后,對鋅采用全濕法流程,錳利用碳包中的炭粉、乙炔黑及鋅浸取過程中產生的 H2 進行還原焙燒后再進行濕法流程。生產出口飼料級 - 水硫酸鋅的主要化學反應:
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工藝流程分為預處理、硫酸鋅生產、碳酸鋅生產三大部分,見流程圖:
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ZnSO4H2O 生產工藝
隨著科技高速發展,電子器械和各種便攜設備日益普及,電池在生產和生活中的地位和作用與日俱增。同時,其使用量的大幅度上升,大量不同種類的廢電池也同時進入環境,帶來了各種各樣的問題。一方面,隨手亂扔的廢電池經過風化腐蝕后,其毒性物質可滲入土壤和水體中,對土壤和水源造成污染。而另一方面,電池在制造過程中耗用了大量的金屬。電池用完后,其大多數成分仍以各種形式保留在電池中,如不加以回收利用將導致這些金屬資源的嚴重浪費。所以實現廢電池的回收利用和規范處置無論從保護環境還是節約資源,都是極其必要和緊迫的.
經處理的鋅皮相對于常規鋅鹽生產廠的鋅原料相比,其成分簡單,且雜質含量低,鋅的價態單一。故相對而言,鋅的溶出速度快,浸出率高(一般在 98% 以上),浸出液粘度相對較小,固液分離較易。與常規原料相比,浸出液中 Cd2+ 將被未反應的鋅皮置換而形成 Zn-Cd 渣,從而達到了對鎘的初步去除作用,有效降低了凈化工序活性鋅的消耗量。浸取過程產生的大量 H2 經水封裝置與浸取系統隔離后可直接輸入 MnCO3 車間的還原焙燒爐作為還原劑使用。實驗結果證明 : 在密閉浸取器中以間接蒸汽間隙式加熱,保持浸取液溫度超過 100oC, 攪拌轉速為 60r/min ,固液比控制在 1 : 3-3 : 5 ,浸取 4h 后的 pH 為 4.0-4.2, 其鋅溶出率達 98.4%-99.5% ,母液鋅含量達 156-160g/L, 噸產品耗酸量為 0.55t( 以 100%H2SO4 計 ) ,其 H2 產量約為 105Nm3, 其容積利用率優于使用常規原料的容積利用率,渣率與使用常規原料鋅焙砂的渣率之比為 1 : 105-110 ,實踐表明:采用小規格圓盤真空過濾機可達到大容量快速固液分離的目的,其分離效率〉 99% ,與使用壓濾機相比,不僅大大降低了勞動強度,而且有效縮短了分離操作周期。分離后的母液經測定: Mn2+ 量〈 0.001% ; Fe 量 0.015 。故氧化去鐵無須使用 KmnO4, 可使用廉價的 H2O2( 與 KmnO4 相比, H2O2 不引入任何雜質離子 ) ,反應的產生的少量酸可用鋅皮中和。經實驗表明:氧化溫度升至 100oC 并維持 30min, 分離過程 pH 控制在 4.7-5.2 ,其鐵去除率最高,分離后母液含鐵量 0.0005% ,分離效果十分理想。
置換是保證出口飼料級 ZnSO4H2O 質量的關鍵工序,其目的在于有效地除 Pb 、 Cd 。傳統的技術路線是加入過量 2-3 倍的活性 Zn 粉,利用 Zn 、 Cd 、 Pb 電位差將母液中 Pb2+ 、 Cd2+ 置換成鉛、鎘。為加速 Cd2+ 的置換減少復溶,一般多采用 70oC 置換,增大 Zn 粉用量或維持溶液中一定 Cu2+ 量(使之形成 Cu2Cd 金屬互化物),減少與空氣接觸( Me+1/2O2+2H+=Me2++2H2 ),控制沉淀物與溶液接觸時間并迅速過濾,從而達到提高 Cd 的去除率目的。上述方法雖能提高 Cd 的去除率目的,但難于行通,其原因是生產成本提高,設備投入增大,為解決此矛盾,在大量試驗的基礎上,我們采用程序控溫、程序投料方式成功地降低了活性鋅粉用量(為理論量的 1.2-1.5 倍)。其 ZnSO4H2O 母液中含 Cd 量 0.00001 。利用上述方法生產的產品可達美國食用化學藥典之規定。
高純 MnCO3 生產工藝
( 1 )凈化液 MnSO4 濃度為 0.1-0.2mol/L;
( 2 ) [NH4HCO3]:[Mn2+]=1 : 2.5 ;
( 3 )溫度 50-55oC ;
( 4 )游離 NH4HCO3 濃度 7.5%-0%;
( 5 ) pH=6.5, 其產品質量最佳。
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